化工设备中的物料以流体为主,当这些气态或液态流体存在局部湍流很容易对化工设备进行冲蚀,还会受到流体介质的诱导振动,发生振动疲劳破坏、应力腐蚀开裂等现象。为了准确找到流体运动状态导致设备失效的原因,需要对流场进行模拟分析,找到流动状态造成设备失效的根本原因,同时可以还需要结合工艺计算进一步分析设备失效的根本原因。
模拟的必要性
1.优化化工设备设计:流场模拟可以用于化工设备的优化设计和模拟,对通道、换热器、管道及基础设施等结构的流动分析,可以预测设备的热力学性能、流体动力学特性和稳定性等,并仿真各种条件下的性能,以发展出更为高效和功能完善的化工设备。
2.提高生产效率和产品质量:通过对化工设备内部流场的模拟和分析,可以优化设备的运行参数,提高生产效率,同时也有助于提高产品的质量和一致性。
3.节约能源和降低成本:通过对流场的模拟和优化,可以提高设备的能效,节约能源,同时也可以降低设备的运行和维护成本。
4.提高设备的安全性:通过对设备内部流场的模拟和分析,可以预测和避免可能出现的问题,如设备的过热、堵塞等,从而提高设备的运行安全性2。
5.加速研发进程:应用流场模拟软件如Fluent,不仅可以加速过程的优化进程,而且能直观地分析过程的流体力学规律,因此在化工领域,流场模拟软件将会获得越来越多的应用
总的来说,化工设备流场模拟的研究对于化工设备的设计、优化和运行都具有重要的意义。
案例
脱硫化氢塔塔顶空冷器其多处壁厚减薄,腐蚀减薄都发生在管线的直管段,管束内部有积垢,为分析其原因,需要对流场进行模拟分析。模拟结果显示,该管线局部存在偏流导致铵盐沉积。
内壁腐蚀形貌
◆计算结果表明,出口处存在液相流出,根据液相的体积分数云图显示,其中第二层分配的直管段附近(即失效位置)冷凝情况较严重,有水相的产生会导致氯化铵盐发生潮解,氨气从水相中气化,留下HCl溶解在微量的水中,可能导致较严重的腐蚀。根据质量流量结果,由于偏流影响,空冷入口流量较小。

高压空冷入口管物料流场模拟显示管内分配出现了偏流和温度降低,导致氯化铵铵盐沉积垢下腐蚀。
NH4Cl盐结晶在200℃下形成,易吸收水分形成HCl强酸环境,形成点蚀或垢下腐蚀;NH4HS盐在121℃以下结晶,NH4HS盐溶液根据流速不同会导致冲蚀和垢下腐蚀。
(a)硫氢化氨沉积温度图
(b)氯化胺沉积温度图
胺盐沉积温度图
根据模拟,空冷入口前水平管温度在180℃左右,存在铵盐的沉积。
根据以上模拟结果,对管线结构进行了改进,避免了管线的偏流和紊流,从而避免的铵盐的沉积。
根据模拟,空冷入口前水平管温度在180℃附近,根据氨盐沉积温度图查得该温度下,当Kp(NH4Cl)大于8.2×10-4时结晶产生。Kp(NH4Cl)计算公式及所需参数如下。
当氯离子含量在50ppm附近时塔顶管线Kp(NH4Cl)在结晶区内,管道内有氯化铵盐结晶产生的可能。
通过采用红外线成像仪对空冷实际运行温度进行热成像测试,以及流场分析中的温度分布云图,根据结合测试结果和模拟结果,发现进口管泄漏处温度大致处于NH4Cl结晶温度内,上部的宏观检测中观察到大面积结垢形貌,说明管道内上部在工作期间可能有大量NH4Cl盐积垢产生。
同时根据流场分析结果观察到,在入口管水平管与三通连接处附近,出现了严重的湍流。在靠近三通位置的湍流作用下,金属表面的硫化铁保护膜破坏,腐蚀速率进一步增高,导致严重腐蚀减薄。
湍流影响示意图
根据以上分析,得出以下的结论:空冷管入口减薄的主要原因是氯化铵铵盐沉积垢下腐蚀,由于塔顶出口段未加保温层,使得管内介质温降较大,在空冷器前进入露点温度,同时流速偏低,产生铵盐积垢,同时铵盐吸收冷凝产生的水汽潮解产生盐酸,形成低pH的腐蚀溶液,并在水平管段局部流态的影响下从而形成上部结垢以及下部凹坑减薄严重形貌,并最终导致管壁穿孔泄漏。
由于第一层分配采用的是垂直管段较小的三通连接,使得管内出现了偏流、紊流的问题,建议在弯头和支管间增加直管段长度。根据API932B及化工管路设计手册等文献对塔顶管道结构尺寸进行优化并模拟,为了增加管道结构对称性和保证三通前流态稳定,将第一层分配前,以避免弯头平面在第一层分配管平面上,保证了管道对称性。